在布满了黄色、黑色管线和设备的曝气池下方,中石化洛阳分公司排水车间主任江海林拿起一根胶管,登上几级台阶,将胶管熟练地接到一根写有清水管字样的铁管上。5秒钟后,他拿了一根试管,接满了从胶管中流出的水。从外观上看,水清澈透明,没有沉淀和漂浮物,闻起来也没有气味。他邀请记者上前仔细看,颇有些骄傲地说:“这水够清了吧?基本上和自来水差不多了。”
江海林的骄傲是有底气的:经过处理的水被水泵抽送出去,再经过活性碳处理一套工序,就可以作为“产品”提供给循环水厂,作为生产循环水的补充水,提供给企业各大小装置。公司给车间下达的生产指标是:污水回用COD平均值(mg/L)不超过60(国家标准是160),车间实际能达到33左右。
江海林8日带记者参观的地方,就是洛阳石化于2006年4月正式投用的化纤污水回用装置。通过这套投资上千万元的装置,洛阳石化实现了化纤污水连续回用及零排放,到今年4月,一年累计回用污水175万吨左右,变废为宝,创造了巨大的环境效益。
5月4日上午,全国人大常委会副委员长兼秘书长盛华仁到洛阳石化考察。得知企业实施节能减排技术改造,实现了化纤污水零排放,盛华仁称赞“这一做法非常好”。他指出,通过科学发展,洛阳石化不仅要继续成为河南省工业企业销售收入大户,更要成为节约能源、保护环境的先进典型。
洛阳石化是黄河中下游最大的石油化工化纤生产基地,耗水和污水数量均可观。2000年,作为化纤配套装置,化纤污水处理厂建成投用,每天有近5000吨的污水经过处理合格后被排入黄河。
公司决策者认为,虽然企业从黄河取水非常便利,且成本较低,但是企业依然要充分回用污水。 (下转第四版)